《表3 出钢温度优化后工艺效果》

《表3 出钢温度优化后工艺效果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《水钢100t转炉出钢过程回磷分析与实践》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

通过分析出钢温度与渣中富磷相存在状态的内在关系可知,出钢温度直接影响出钢过程渣中富磷相的存在状态,进而影响钢水回磷率。出钢温度较高时(大于1 655℃),回磷率与出钢温度存在一定的正相关关系,且在实际生产中富磷相开始熔化温度在1 640℃上下小范围波动。因此,在满足后续工艺的需要和保障生产稳定顺行的前提下,为直接高效地控制出钢过程钢水回磷现象,结合水钢生产现状,出钢温度建议控制在1 630~1 640℃。为实现低温出钢,对现有工艺进行以下优化:(1)出钢结束后,合金工需在下一炉开吹3min前将合金倒入合金烘烤炉内(在下一炉次开吹前,根据MES数采系统获得其总装入量,估算合金加入量),调整适宜烘烤条件,保证出钢时合金温度不低于300℃(出钢温降可减小12℃左右);(2)出钢时观察钢柱形态,定期检查、更换出钢口,控制钢柱发散度,降低钢水辐射散热;(3)降低异常钢包使用率,准备工序采用顶燃式钢包烘烤技术,提高钢包烘烤效果,保证炉前“红包”出钢;(4)拉碳出钢,控制钢水氧化性,避免吹氩过程钢水大翻;(5)钢包全程加盖运转,提高钢包周转率,每班达5.3次/包以上。通过以上工艺优化,出钢温降可减小20℃左右,具体优化后效果见表3。