《表2 本底值(低氮燃烧停止,SNCR停止)》

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《水泥厂降低氮氧化物排放技术的研究》


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经化学反应式分析计算,将氨逃逸控制《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)表2以内(8mg/m3),氮氧化物排放浓度控制在表2以内(320mg/m3),依照水泥旋窑烟气流量、本底值等计算出氨水用量。经实验室测试,氨气在高于1100℃时,反应是双向的,存在氨被氧化成N2或者NO的可能,也存在着和NO通过复杂的系列反应形成N2的可能。这两种化学反应均与温度有紧密联系,在810℃以下,两种反应也具有很低的反应速度,主要还是以氨气的形式存在于烟气中,随着反应温度的升高,氨和NO的反应占有主导地位,烟气中的NO被大量还原,经过反复测试,温度在850~860℃脱硝效率最高。当温度超过1100℃,氨气的氧化是主要的,烟气中的NO不降反而呈现增加的趋势。在旋窑上升风道中,由于生料中碳酸钙分解吸热,温度在810~860℃之间波动,符合温度要求。因此在上升风道中上部分作为还原剂喷射地点能达到最大效果,与低氮燃烧后综合使用,脱硝效率可达65%以上,化学反应式如下: