《表1 原旋流器采用80 mm和60 mm溢流管生产指标》

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《某铝厂分解旋流器改造实践》


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注:细度指-45μm含量。

现场分解原采用旋流器机组(旋流器规格200 mm,16个1组)。最初旋流器的溢流管为80 mm,底流口为40 mm,运行10个旋流器,压力0.12 MPa,给料泵接近满频运行,经过长期的运行考察,旋流器的粒度缩减比达到1.95,但底流经平盘过滤后产量不到65 t/h,与氢氧化铝100 t/h的产量要求相差较大。分析原因一方面经过计算给料泵的实际流量约500m3/h,给料量低于预期,另一方面旋流器的溢流管配置偏大,溢流分流比例过大,因此后面将旋流器的溢流管从80 mm调整到了60 mm。溢流管缩小后遇到种子细化期,同样运行10个旋流器,给料泵满频运行,运行压力0.14 MPa,缩减比降低到1.32,底流产量提升到75 t/h,氢氧化铝粒度和产量均未达到生产要求,考察数据如表1所示。