《表8 工件厚度影响试验条件》
在相同的主切参数下,针对不同厚度的工件进行“割一修一”试验,分别为40、60、100、150 mm,其他试验条件见表8,所得的结果见图16。可见,随着切割工件厚度的增加,其实际修整量降低、腰鼓度增加。主要原因在于,工件厚度的增加导致修刀时电极丝受到爆炸力的面积增加,从而增大电极丝的弯曲挠度,造成腰鼓度的增加;此外,由于修刀时通常处于匀速进给状态,随着工件厚度的增加,单位时间内需要蚀除的材料数量增加,若仍采用较快的伺服进给速度,其修刀的实际修整量必然会降低,因此在针对较高厚度的工件进行修刀时,需适当地降低伺服进给速度,提高修刀时单位面积的有效放电蚀除数量,增加修刀表面的均匀一致性。目前,低于厚度为100 mm的工件,两次切割后腰鼓度误差可控制在10μm以内。
图表编号 | XD00186866100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.12.20 |
作者 | 吉磊、刘志东、邓聪、尹希远、施涛 |
绘制单位 | 南京航空航天大学机电学院、南京航空航天大学机电学院、南京航空航天大学机电学院、南京航空航天大学机电学院、南京航空航天大学机电学院 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |