《表1 加盐前后钻井液性能对比》
转换前的原井浆胶液维护配方为:水+1%PAC-LV+4%SMP-3+4%FT-1+4%SCL+1%TFT-2+7%KCl+0.2%CaO+0.5%NaOH+BaSO4。转盐经过:钻进至井深3367 m钻井液性能恶化,后将分散钻井液转换成复合盐水钻井液,加入15%KCl后井浆流变性变好,但钻进至井深3528 m性能再次恶化,随后加入22%NaCl,完成复合盐水的转化。如表1所示,加入KCl后,复合盐水钻井液流变性变好,滤失量变小,滤失量为3.8 mL,但维持了12 h。理论分析认为是刚加入大量的钾离子压缩了黏土表面的双电层,导致黏土层面上的负电性降低,从而拆散了黏土颗粒间端-端、端-面网架结构数量和强度,因而黏度、切力下降。但是随着钾离子的消耗且消耗的很快,抑制性逐渐失效,分析其原因为钾离子的抑制作用不具有长效性,其抑制性与黏土层间可交换阳离子数量和黏土自身性质有关,阳离子交换量较小的劣质土对钾离子抑制并不敏感。随着循环周期增加黏土层面上的负电性又逐渐增强,即Zeta电位增加,与带正电的端面电荷不对称,相互吸引又形成更多的网架结构,网架结构增多布满整个空间而胶凝,后黏度、切力大幅增加。继续加入钠离子弥补钾离子消耗,进而又压缩双电层减弱了Zeta电位及斥力,减少网架结构数量。利用这种方法一定程度控制了井浆黏度和切力,但是加盐后却削弱了高分子聚合物的保护作用,导致更多的黏土颗粒絮凝甚至聚结,表现出钻井液流型变差而不稳定,同时钠离子、钾离子对溶液中的氢氧根亦有影响,钠、钾的增多导致黏土层面负电减弱,因而黏土端面负电性增强,致使电离出更多的氢离子,消耗钻井液的pH值,影响了吸附剂如SMP对黏土的保护作用[4-5]。
图表编号 | XD00180333000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.03.30 |
作者 | 黄桃、樊相生、陶卫东、谢刚金 |
绘制单位 | 中原石油工程公司西南钻井分公司、中原石油工程公司西南钻井分公司、中原石油工程公司西南钻井分公司、中原石油工程公司西南钻井分公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |