《表2 5号高炉停炉主要操作参数》

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《5号高炉快速环保停炉操作创新实践》


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2019-1-10T13:05,改装好打水管后立即送风,此时高炉的料线已降低至14.64 m,顶温为250℃,风温1 018℃。为防止打水管受热变形,送风后马上开始打少量水,控制打水量在27 t/h,氮气量在60 m3/min(标态下)以形成良好的水雾。13:10风压达0.03 MPa时进行引煤气操作,煤气全部走调压阀组。之后增加风量,为加快降料面进程,恢复富氧流量至5 893m3/h。13:35风量至2.4×105m3/h,顶温上升至449℃。为控制顶温,增加打水量至97 t/h,风温调为964℃。在13:40及13:50相继发生2次小爆震后,雷达料线显示为16.5 m。14:12分料线达到17 m(进入炉腰位置)出现一次稍微大点的爆震。为保持煤气流稳定,减风压到0.195 MPa,风量1.9×105m3/h,风温保持在953℃,顶压118 k Pa。之后在14:20、14:33、14:39、14:47、14:56又出现了局部小管道现象。考虑到通过调节打水量均能使顶温控制在250℃以下且H2体积分数<8%,故暂时没有减风控制,同时,根据顶温及煤气H2含量控制好风量、风压及打水量,之后一直没有发生较大的爆震。17:05煤气中的CO2与CO曲线出现交叉,证明料面已降到炉腹位置。为确保安全,继续保持低风压,17:50分发现风口全黑,且雷达料线显示21.84 m,参考设计图纸,料面已经到达风口区域。18:13用大钻头开最后一次铁口,只有少量渣铁,同时打开14号风口小盖,用铁管伸进风口内侧探测,此时炉料位置已达风口小套以下,再加上当时煤气化验显示O2体积分数高达18.20%,为确保煤气系统安全,18:37切煤气并休风,停炉结束。此次停炉的主要操作参数见表2,停炉期间每30 min分析1次高炉煤气成分,煤气分析曲线见图2。