《表2 PVC-SG5分析检测数据》

《表2 PVC-SG5分析检测数据》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《105 m~3聚合釜生产装置冷水入料及工艺配方优化总结》


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通过技术改造后聚合回收VC经泡沫捕集器和高压回收过滤器初步将气相VC中的PVC颗粒过滤,汽提塔回收VC进行汽提塔冷凝器初步降温后经低压回收过滤器过滤,气相VC低压压缩机初步压缩,聚合、汽提VC气体并入DN500管道内降压后进入水洗塔进行物理处理后,再经过碱洗塔将回收VC进行循环碱洗化学处理,经过碱洗后的气相回收VC送至VC缓冲罐,通过高压压缩机进行压缩回收,部分缓冲罐气相VC可重新循环至碱洗塔再次处理;经过压缩后的气相VC可通过有一二级回收冷凝器进行冷凝,送至液相VCM中间槽。经液相VCM中间槽中间槽排水后,送至回收VCM固碱干燥器脱水后进入VCM精制处理。现有的回收单体固碱干燥器由于有大量助剂存在,在使用过程中会导致碱结块,有偏流现象,影响固碱干燥器的脱水效果。使用水碱洗装置后脱除了聚合回收VC中的大部分助剂,增加了固碱干燥器脱水效果,改造后聚合投料不在使用回收VCM,全部新鲜单体入料,PVC品质提升显著,PVC-SG5分析检测数据见表2。