《表1 2019年7-9月份C级品率》

《表1 2019年7-9月份C级品率》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《轧线高碳钢盘条产品质量提升优化实践》


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通过优化大规格高碳钢盘条水冷段常流水参数,稳定通条性能。大规格(>φ10.0mm)高碳钢水冷段头部有失水段,头部吐丝温度高于大纲吐丝温度,失水锻大约有8圈,由于大规格成品头部剪切5圈,所以剪切完之后,还有3圈吐丝温度要高于工艺要求,没有修剪的这3圈温度不均匀,存在热应力,性能不稳定,塑性较差,所以为了提高产品通条性能,必须达到通条吐丝温度。技术部门提出必须实现大规格头部穿水过钢,实现头部穿水过钢的难处在于头部容易背头,即头部有一尺长的黑头向线圈的中心方向弯曲,线圈到集卷筒处头部经常发生挂鼻锥或芯棒事故。通过吐丝机托盘调整和超前系数的调整,最终得出结论吐丝机速度小于精轧机出口速度能解决该问题,由于吐丝机超前系数在程序里不能输入负数,最终通过改变吐丝机辊径,即由原来的1050 mm优化为1080 mm,超前系数优化为2.7,显示的超前为0.8 m,实际换算成1050 mm辊径后,超前为-0.2 m。通过该技术参数优化调整后成品头部背头现象消失,并且线圈圈径变大,头尾大圈也得到了解决。