《表4 采出水组分:微含硫输气管道腐蚀分析与防控措施》
在进行常规清管的过程中,清理出了大量的黑色固体杂质和黑色液体,说明该集气站的脱水工艺不达标。将组分输入到Hysys软件中进行测定,管输天然气的水露点比最低环境温度高1~2℃,导致在管输过程中出现液态水,H2S气体溶于液态水后对管底造成腐蚀。对站内的天然气采出水进行水质化验,得到采出水中Cl-含量较高,约占总矿化度的一半以上,水质呈弱酸性(表4)。由此可见,该管道内腐蚀的原因可能来自于H2S腐蚀、Cl-腐蚀、应力腐蚀开裂、氢致开裂等。
图表编号 | XD00158471600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.08.20 |
作者 | 赵雄 |
绘制单位 | 中石油新疆油田分公司石西油田作业区 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |