《表2 不同生产线分解炉尺寸对比》

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《水泥窑系统提产降耗技改》


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从测试结果和现场勘察来看,分解炉出口和C1出口CO浓度偏高的主要原因是分解炉内煤粉燃烧状况不佳。该线分解炉为在线喷腾型带鹅颈管分解炉,三次风管入炉位置指向分解炉中心,无旋流效果,分解炉有效内径为7.34 m,在所有规格相近的对比生产线中直径最大(见表2),但高径比仅为2.91(其中高度包括锥部高度在内),且分解炉中部无缩口,此设计结构势必会影响炉内的喷腾效果,影响燃料的燃烧效果,同时影响气体与物料的换热效果。根据标定数据,并经过热工反求计算,得到分解炉内假想截面风速仅为4.62 m/s,风速偏低,且三次风垂直入炉,各种因素导致炉内燃烧状况不佳,料、风混合不匀,如图1所示,可能出现物料沿炉内壁回流现象,冲刷燃烧器,进一步影响煤粉燃烧状况。同时烟室缩口处风速约为16 m/s,风速偏低,过低的风速也容易使炉内物料形成内循环,影响煤粉燃烧和碳酸盐分解,严重时系统会出现塌料现象。