《表2 不同生产线分解炉尺寸对比》
从测试结果和现场勘察来看,分解炉出口和C1出口CO浓度偏高的主要原因是分解炉内煤粉燃烧状况不佳。该线分解炉为在线喷腾型带鹅颈管分解炉,三次风管入炉位置指向分解炉中心,无旋流效果,分解炉有效内径为7.34 m,在所有规格相近的对比生产线中直径最大(见表2),但高径比仅为2.91(其中高度包括锥部高度在内),且分解炉中部无缩口,此设计结构势必会影响炉内的喷腾效果,影响燃料的燃烧效果,同时影响气体与物料的换热效果。根据标定数据,并经过热工反求计算,得到分解炉内假想截面风速仅为4.62 m/s,风速偏低,且三次风垂直入炉,各种因素导致炉内燃烧状况不佳,料、风混合不匀,如图1所示,可能出现物料沿炉内壁回流现象,冲刷燃烧器,进一步影响煤粉燃烧状况。同时烟室缩口处风速约为16 m/s,风速偏低,过低的风速也容易使炉内物料形成内循环,影响煤粉燃烧和碳酸盐分解,严重时系统会出现塌料现象。
图表编号 | XD00138376800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.10 |
作者 | 刘鹏飞、郝利炜、王图强、郝洁、赵紫依、王亚丽 |
绘制单位 | 北京建筑材料科学研究总院有限公司固废资源化利用与节能建材国家重点实验室、北京建筑材料科学研究总院有限公司固废资源化利用与节能建材国家重点实验室、北京建筑材料科学研究总院有限公司固废资源化利用与节能建材国家重点实验室、北京建筑材料科学研究总院有限公司固废资源化利用与节能建材国家重点实验室、北京工业大学、北京工业大学 |
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