《表3 调整配料方案后的熟料物理性能分析》

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《调整配料方案煅烧高镁熟料》


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根据液相量的计算公式,我公司将配料方案调整为低铝高铁,将Al2O3控制指标由5.2%降低到4.6%,将Fe2O3指标由3.2%控制到3.6%。这样,在MgO偏高的情况下,能够保证足够的液相量,从而给窑内煅烧创造好的条件。同时对熟料三率值也进行调整,KH=0.92±0.02,n=2.5±0.2,P=1.3±0.2。通过对率值的调整,在保证煅烧的前提下,提高C3S和C2S的含量,以保证熟料的强度。这种配料方案调整之后,有效地控制了液相量,减轻了窑内结圈的产生,使得生产能够顺利进行。低铝高铁配料方案实施以后,即使熟料氧化镁偏高到5%~6%,回转窑的生产也几乎不受影响,窑内很少出现结球、结圈的情况,熟料f-CaO也比较稳定。表2为调整配料方案后的熟料全分析,表3为调整配料方案后的熟料物理性能分析。