《表1 不同导叶关闭规律的实测结果》
某抽水蓄能电站额定水头为540m,单机容量为300 MW,额定转速为500r/min,转动惯量为3 800t·m2,转轮高压侧直径为3.850 1m,机组安装高程为91m,水泵工况导叶关闭规律为40s,现场试验过程中,转速反转至约100%,后经重新优化,调整为23s直线关闭。某电站#4机组单台机断电试验工况1、2,分别采用40、23s直线关闭,实测蜗壳进口、尾水管进口及机组转速的极值和发生时间对比见表1,相应的变化曲线对比见图1。两个实测工况水泵断电前扬程相差约10m,但蜗壳最大压力和尾水管最大压力非常接近,尾水管压力最小值相差约20m,工况1转速反转到96.39%,工况2转速反转到35.04%。工况1实测尾水管压力波动幅度明显大于工况2实测尾水管压力波动幅度(图1(b)),说明导叶关闭规律不仅影响机组转速,对尾水管进口压力脉动值影响也较大。工况1关闭时间较长,转速反转约100%,对机组轴系和磁极固定部件可能产生不良影响。机组在抽水方向旋转时,轴系和磁极固定部件均发生一定变形来适应该方向的旋转和离心力,是一个应力积累的过程,正常停机后,这些部件的形变恢复至正常状态,应力释放。若转速转到零后又立即升到反方向额定转速,轴系与磁极固定部件来不及恢复变形并释放应力,会对部件造成一定损害。因此,水泵工况导叶关闭时间不宜过长,应尽量避免转速反转。
图表编号 | XD00136791900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.03.25 |
作者 | 丁景焕、王珏、杨静、张飞、韩文福、邓磊 |
绘制单位 | 国网新源控股有限公司技术中心、国网新源控股有限公司技术中心、国网新源控股有限公司技术中心、国网新源控股有限公司技术中心、国网新源控股有限公司技术中心、国网新源控股有限公司技术中心 |
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