《表1 不同导叶关闭规律的实测结果》

《表1 不同导叶关闭规律的实测结果》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《某抽水蓄能电站水泵工况导叶关闭规律优化》


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某抽水蓄能电站额定水头为540m,单机容量为300 MW,额定转速为500r/min,转动惯量为3 800t·m2,转轮高压侧直径为3.850 1m,机组安装高程为91m,水泵工况导叶关闭规律为40s,现场试验过程中,转速反转至约100%,后经重新优化,调整为23s直线关闭。某电站#4机组单台机断电试验工况1、2,分别采用40、23s直线关闭,实测蜗壳进口、尾水管进口及机组转速的极值和发生时间对比见表1,相应的变化曲线对比见图1。两个实测工况水泵断电前扬程相差约10m,但蜗壳最大压力和尾水管最大压力非常接近,尾水管压力最小值相差约20m,工况1转速反转到96.39%,工况2转速反转到35.04%。工况1实测尾水管压力波动幅度明显大于工况2实测尾水管压力波动幅度(图1(b)),说明导叶关闭规律不仅影响机组转速,对尾水管进口压力脉动值影响也较大。工况1关闭时间较长,转速反转约100%,对机组轴系和磁极固定部件可能产生不良影响。机组在抽水方向旋转时,轴系和磁极固定部件均发生一定变形来适应该方向的旋转和离心力,是一个应力积累的过程,正常停机后,这些部件的形变恢复至正常状态,应力释放。若转速转到零后又立即升到反方向额定转速,轴系与磁极固定部件来不及恢复变形并释放应力,会对部件造成一定损害。因此,水泵工况导叶关闭时间不宜过长,应尽量避免转速反转。