《表3 延迟焦化装置各组分原料性质》
1.20 Mt/a的延迟焦化装置,原设计处理重质高酸低硫原油的减压深拔劣质渣油,以最大限度地提高液体收率,降低焦炭产率,操作弹性为60%~120%,生焦周期为24 h。为提高炼油厂经济效益,延迟焦化装置不断实施资源化利用和抑制加热炉炉管结焦技术改造,极大提高了装置的长周期运行与资源化利用水平。2012年4月,延迟焦化装置开始掺炼脱固处理后的催化油浆[10]。2013年8月,采用馏分较轻的热蜡油代替分馏塔底高沸点组分作为装置循环油,以改善渣油原料的品质[11]。2016年6月,掺炼污水处理过程产生的含油污泥[12-14]。开工以来,装置加工量一直维持在165 t/h左右,处于满负荷运行状态,脱固后催化油浆掺炼比例约占总进料量的7%(w),每个生焦周期的含油污泥掺炼量为20 t。操作参数为:焦炭塔入口温度485℃,反应压力0.20 MPa,焦化蜡油循环比为0.24~0.30。延迟焦化装置各组分原料性质见表3。
图表编号 | XD00123887800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.15 |
作者 | 肖雪洋、李林、王晓涛、曹法凯、李郑鑫、蒋定建 |
绘制单位 | 湖南石油化工职业技术学院、中国石油兰州石化分公司炼油厂、湖南石油化工职业技术学院、湖南石油化工职业技术学院、湖南石油化工职业技术学院、克拉玛依职业技术学院 |
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