《表2 无氯盐环保型强抑制水基钻井液流变性及滤失性能》
注:后续钻井液测试样品中膨润土含量均为1%,膨润土来自怀安县腾飞膨润土开发有限责任公司;高温高压测试条件为:120℃、3.5 MPa
将配制好的钻井液(ρ=1.4 g/cm3)置于GW300型变频高温滚子炉内,在120℃下热滚72 h,不同热滚时间下的流变性与滤失性能见表2。可知,该体系在老化16 h后表观黏度和塑性黏度稍有增加,老化32 h、48 h、72 h后体系的表观黏度和塑性黏度无明显变化;16~48 h老化区间内体系切力变化较小,钻井液稳定,热滚72 h后体系切力才略有降低;随着热滚时间的增长,高温高压滤失量略有增加,但都在10 mL以内变化,API滤失量始终小于3 mL。综合重晶石沉降稳定性、流变性能和滤失量的评价结果,说明了该体系具有较好的热稳定性。通过优选的配套处理剂之间互相配伍及协同增效的作用,强化了整个体系的悬浮能力与热稳定性。
图表编号 | XD00114285100 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.30 |
作者 | 罗健生、蒋官澄、王国帅、董腾飞、贺垠博、李斌 |
绘制单位 | 中海油田服务股份有限公司、中国石油大学(北京)石油工程学院、中国石油大学(北京)石油工程学院、中国石油大学(北京)石油工程学院、中国石油大学(北京)石油工程学院、中联煤层气有限责任公司 |
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