《表2 不同钻井液抑制性对比》
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《涪陵焦页18-10HF井水平段高性能水基钻井液技术》
注:“*”为页岩浸泡48 h后测试。
采用钾基聚合物钻井液、油基钻井液和JHGWY-1高性能水基钻井液进行抑制性对比,见表2。钾基聚合物钻井液体系中以KCl保持体系对黏土水化膨胀的抑制性,体系中不含有植物油酰胺润滑剂,不添加端胺基烷基糖苷辅助抑制与润滑。由表2可以看出,经过钾基聚合物钻井液浸泡后的标准岩样的膨胀率为11.9%,而经JHGWY-1钻井液浸泡后膨胀率仅为0.6%,接近油基钻井液的抑制性。同时JHGWY-1钻井液页岩滚动回收率为99%,抑制岩屑分散的能力与油基钻井液接近。为了模拟现场钻井液体系对井壁长时间浸泡的影响,采用JHGWY-1钻井液对标准岩样进行48 h长时间浸泡,浸泡后膨胀率从0.6%增加至0.8%,对页岩膨胀的影响较小,说明该体系中端胺基聚醚与KCl共同作用有效降低页岩水化膨胀,具有较强抑制性。
图表编号 | XD00114282200 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.09.30 |
作者 | 赵素娟、游云武、刘浩冰、周超群、陈长元、罗志刚 |
绘制单位 | 江汉石油工程公司钻井一公司、江汉石油工程公司钻井一公司、江汉石油工程公司钻井一公司、江汉石油工程公司钻井一公司、江汉石油工程公司钻井一公司、江汉石油工程公司钻井一公司 |
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