《表1 各试样化学成分分析结果》

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《ZG20CrNiMoRE牙轮钻头躯体丝扣断裂失效分析》


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牙轮钻头躯体零件如图2所示。为了保证钻头体的致密度,在躯体丝扣处增加壁厚为40 mm的工艺补贴,保证铸件实现顺序凝固。冒口在丝扣凸台上部(如图3),内孔尺寸砂芯直径60 mm,采用水玻璃砂型铸造工艺,砂芯采用树脂铬矿砂,造型时一箱一件。合金成分牌号为ZG20Cr Ni Mo RE(见表1),浇注温度1 560℃,熔炼时插铝脱氧两次,炉中一次0.05%,包中一次0.05%,合计加入铝量为0.1%,0.2%的稀土硅铁冲包加入。工件重量220 kg,工艺重量390 kg。牙轮钻头体铸件CAE分析如图4所示。从铸造工艺CAE图4中可以看到,丝扣下部(钻头躯体脖颈处)散热条件较差,在这种砂型工艺条件下凸台脖颈处形成较大热节,导致凝固时间较长,这也使得丝扣凸台处原始铸态组织晶粒粗大。客户用圆环试样(图5)代替实际工件做等效工件试验,用于过程管理控制。热处理工艺采用930℃正火加调质(870℃淬火,PAG淬火液,590℃回火),圆环试样和钻头体均采用该工艺进行了热处理,将失效钻头体和圆环式样进行多方面对比试验,分析钻头驱体失效原因。