《表6 F20井相对渗透率实验基础信息》
PL油田F20井共进行4颗岩心油水相对渗透率实验(见表6),正常完成2个样品实验,另2个样品实验过程中驱替压力持续升高,实验数据无法计算出相渗曲线,分析认为,这是由于微粒运移造成样品堵塞导致。从2个成功实验数据来看,储层束缚水饱和度均大于35%,残余油饱和度大于25%,可动油饱和度小于40%,驱油效率小于60%,油水相交点含水饱和度大于0.5,具有偏亲水的特点,曲线形态表现出低孔低渗储层特点[9-14](见图8)。
图表编号 | XD0019068600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2018.06.25 |
作者 | 赵靖康、靳心伟、姜立富、安玉华、李媛婷 |
绘制单位 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院、中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院、中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院、中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院、中海石油(中国)有限公司天津分公司渤海石油研究院 |
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