《表5 不同取样孔中脱硫剂硫含量变化》

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《高倍率灰钙循环脱硫过程及影响因素研究》


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脱硫中硫含量反映了该取样孔中脱硫反应进行程度,为研究脱硫反应过程中脱硫剂中硫含量的变化,选取与2.1.2相同的锅炉工况,锅炉负荷为分别为76.7%和93.3%时,对不同的取样孔进行取样,测量硫含量,结果见表5,脱硫剂中硫含量随取样孔位置的变化如图4所示。试验中取样设备所选取的脱硫剂为脱硫反应器中建立的坐标系中x=1时不同取样孔位置的脱硫剂,由图4可知,在不同工况下,随着取样孔位置升高,除取样孔2、4、6外脱硫剂中硫含量呈增加趋势,原因是脱硫反应从反应器底端开始沿脱硫反应器向上进行,随着脱硫反应的发生,脱硫剂中的活性物质与SO2发生反应,所生成的硫化物覆盖在脱硫剂表面,导致脱硫剂中硫含量增加。同时发现在工况1和工况2中,反应前后脱硫剂中的硫含量分别增加0.50%、0.95%,原因是工况2中锅炉负荷较大,在脱硫剂中活性物质一定的情况下,SO2初始浓度较高,脱硫反应速率越快,生成的脱硫产物越多,反应前后硫含量差值越大。取样孔2的硫含量出现小幅下降,原因是取样孔2处位置在烟气的进气口附近,由于是直角弯头,所以反应器内出现烟气向右偏斜的情况,而取样孔6处在脱硫剂进料口附近,因此脱硫剂左侧进料会导致烟气向左偏斜,因此推测导致取样孔2和6处出现硫含量降低的原因是脱硫反应器内流场出现偏斜,存在流场不均匀的情况。说明在该工艺中可通过优化反应流场提高脱硫效率,主要采取改进反应器内部结构或添加内构件等手段[19-21]。