《表2 底吹孔数对搅拌强度的影响》

《表2 底吹孔数对搅拌强度的影响》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《梅钢250 t转炉碳氧积变化规律研究》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

当转炉终点温度为1 643℃、钢水量为250 t、熔池深度为163 cm时,根据式(2)计算不同底吹孔数对应的搅拌能,结果如表2。从表2可看出,当底吹气体总流量为18 m3/min,每堵塞1个底吹孔,底吹搅拌能量降低约0.1 k W/t。为进一步研究底吹强度变化对碳氧积的影响,统计梅钢4#,5#转炉炉役期不同底吹孔堵塞数对应的碳氧积变化情况,结果如图7。从图7可看出:随着底吹孔堵塞数的增加,碳氧积逐步升高,当底吹孔堵塞数≥6个时,随底吹孔堵塞数的增加,碳氧积增加剧烈,每增加堵塞2个底吹孔,碳氧积增加3.5×10-4~5.0×10-4;当底吹孔堵塞数≤4个时,随底吹孔堵塞数的增加,碳氧积变化平缓,这是由于从转炉氧枪停止吹炼至副枪测量需1~2 min;当底吹孔吹通数为8个及以上时,基本保证了熔池混合均匀,能保持碳氧积维持在较低水平,为21×10-4~22×10-4。可见,转炉底吹孔数的变化对熔池内化学反应动力学有显著影响,从动力学角度看,碳氧积主要受熔池中[C]与[O]向反应界面扩散、界面碳氧反应及反应产物上浮去除3个因素的影响,在底吹孔数量较少时,其限制性环节为熔池中[C]与[O]向反应界面扩散。因此,为保证全炉役的底吹效果,需防止底吹孔堵塞数超过4个以上。实际生产中需采取以下措施:对底吹砖进行改进,延长底吹砖初始长度至1.05 m,保证炉底在整个炉役的厚度;控制渣中MgO含量,转炉终点渣中MgO质量分数为7.0%~8.0%,一方面防止渣中MgO含量高,发生炉底上涨,堵塞底吹孔,另一方面防止渣中MgO含量低,炉底侵蚀快的问题;底吹单个支管具备流量调节功能,针对不同炉底变化趋势,调节底吹支管流量,可有效控制底吹个数。