《表1 甲醇合成运行分析:XNC-98型催化剂在卡萨利甲醇合成塔中的应用》

《表1 甲醇合成运行分析:XNC-98型催化剂在卡萨利甲醇合成塔中的应用》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
本系列图表出处文件名:随高清版一同展现
《XNC-98型催化剂在卡萨利甲醇合成塔中的应用》


  1. 获取 高清版本忘记账户?点击这里登录
  1. 下载图表忘记账户?点击这里登录

2)整个运行周期,该装置新鲜气中CO含量均控制在27%左右,CO2含量控制在4%以上,只是在催化剂末期,才稍微增加了CO含量,降低了CO2含量以提高反应强度,保证产量。CO2能有效抑制反应强度,延长催化剂使用寿命。但是由于CO2相较于CO多消耗H2,所以为了产量考虑,CO2会控制在较低范围。但是,提高CO2是否会降低产量有待商榷,因为出气化炉的总碳是确定的,较高的CO和较低的CO2表示少一点变换反应,多一点净化尾气放空,碳是否浪费,在工厂层面,除非在净化尾气管线上安装流量计,否则很难计算清楚。但是,适度的CO2浓度不仅可以促进反应,还可以有效抑制副反应。对于常见的煤制单醇工艺,入塔气的氢碳比建议4~6,对应的CO2浓度建议3%~6%[2]。所以,适当的提高CO2浓度,对产量的影响较小,但对延长催化剂使用寿命和抑制副反应却有着极其重要的积极作用。具体组分情况见表1。