《转炉单渣留渣法炼钢工艺研究与实践》
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中图分类: | TF715 |
完成/联系人 | 侯葵 任茂勇 王永然 钟国庆 吴杰 王文辉 李炳一 纪连海 |
来源省份: | 天津 |
完成单位: | 天津钢铁集团有限公司 |
科研日期: | 2018 |
研究行业: | 工程和技术研究与试验发展 |
研究主题: | 转炉炼钢工艺,顶底复吹转炉,冶金工程, |
联系地址: | 天津市东丽区津塘公路398号 |
传媒
该项目属于冶金工程领域低成本炼钢工艺研究方向,主要内容为“单渣+留渣”工艺炼钢,即循环利用转炉终渣的工艺进行炼钢。单渣留渣工艺冶炼过程中渣量大、P负荷高,脱P较为困难,主要用于冶炼Q235、10、20等普通钢种,优点是冶炼周期短,成本低。
单渣留渣法工艺理论上是可行的,但在生产实践中要突破如下技术难点:一是,转炉终渣氧化性较强,兑铁过程中可能发生剧烈的碳氧反应,造成重大喷溅事故;二是,转炉终渣P负荷较高,留渣后整体P含量较高,难以保持高的脱P率;三是,单渣留渣工艺会使渣量增加,冶炼过程中容易造成氧枪粘枪,严重时会使氧枪烧穿而影响生产。
该项目进行了兑铁喷溅产生的原因及抑制方法的研究、脱P热力学与动力学的分析、冶炼前期喷溅的控制及防止氧枪粘枪技术的研究。针对转炉单渣留渣炼钢工艺的主要技术难点提出了终渣改质的方法,并采取了装料过程中先加废钢后加铁水的方法;冶炼过程中改进底吹模式和优化技术参数,通过计算在终渣R=3.5~4.4;终渣循环次数=6~7加入改质剂调节终渣;氧枪喷头喷涂污泥防止粘枪等技术手段,制定了切实可行的操作方案,有效的解决了使用单渣留渣工艺炼钢过程中出现的多个技术难题。
单渣留渣炼钢工艺在天钢顶底复吹转炉上得到了良好的应用,单渣炼钢工艺脱P率达到88%;转炉终渣TFe≤16%,各项生产技术指标达到了国内领先水平,同时有效的降低了炼钢工艺的生产成本,与常规工艺相比,辅料消耗降低16.25kg/t钢;钢铁料消耗降低3.18kg/t钢,吨钢成本降低9.94元,年经济效益1142万元,经济效益显著。
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