《大型高效水煤浆气化过程关键技术创新及应用》
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中图分类: | TQ545,TQ546.5 |
完成/联系人 | 王辅臣 张鸣林 于广锁 祝庆瑞 刘海峰 郭宝贵 李伟锋 韩梅 代正华 路文学 王亦飞 朱敏 白进 金刚 龚欣 |
来源省份: | 上海 |
完成单位: | 华东理工大学 兖矿集团有限公司 兖矿水煤浆气化及煤化工国家工程研究中心有限公司 中国科学院山西煤炭化学研究所 |
科研日期: | 2016 |
研究行业: | 燃气生产和供应业 |
研究主题: | 水煤浆气化,气化炉,耐火衬里结构,合成气洗涤, |
入选计划: | 国家重点基础研究发展计划(973计划)、国家高技术研究发展计划(863计划) |
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联系地址: | 上海市徐汇区梅陇路130号 |
传媒
该技术属于煤基能源化工领域。煤炭清洁高效利用是国民经济和社会协调发展的重大需求,煤气化是煤炭清洁高效利用的核心技术,2005年中国自主知识产权的多喷嘴对置式水煤浆气化装置开发成功,打破了国外技术的长期垄断。但是水煤浆气化技术还存在单炉规模小、关键设备寿命短、运行稳定性差以及气化效率有待提高等技术与工程难题,亟需进行成套关键技术的升级与创新,以满足现代煤化工行业大型高效、清洁低碳、可持续发展的迫切需要。在国家973、863等科技计划的支持下,历经10余年产学研联合攻关,通过系统的基础研究、技术开发和工程应用,突破了水煤浆气化大型化、高效率、长周期稳定运行等关键技术瓶颈,形成了国际领先的大型高效水煤浆气化成套技术。主要创新如下:首次揭示了大型水煤浆气化炉内三维温度场及火焰脉动特征,发现了气化炉撞击流驻点偏移规律,确立了基于速度场、温度场和停留时间分布等多目标耦合的气化炉放大准则。发明了基于气化炉流场、温度场调控和混合过程强化的大型高效水煤浆气化炉,建成了国际上最大的水煤浆气化装置。提出了大型水煤浆气化炉耐火衬里区域化结构设计方法,发明了分段支撑的气化炉耐火衬里结构;开发了一种“薄端部、低回流”的高效长寿命气化喷嘴,独创了气化炉在线无波动切换技术,突破了气化装置长周期稳定运行的技术瓶颈。气化炉耐火砖总体寿命延长2倍以上,气化喷嘴寿命从60〜70天提高到90〜152天,创造了气化装置连续稳定运行511天的世界记录。建立了气化炉数学模型,开发了气化过程模拟软件,对水煤浆气化大型化成套工艺进行了系统创新和优化集成。发明了模块化洗涤冷却室气泡分割器、带扩口抗结渣的洗涤冷却器、固阀与泡罩相结合的水洗塔塔盘等系列关键技术,实现了高温合成气的高效洗涤。合成气洗涤系统连续运行时间提高1倍以上,洗涤后合成气中细灰含量低于lmg/Nm<'3>。揭示了气化条件下煤中矿物质熔融特性和熔渣黏度的变化规律,形成了大型水煤浆气化炉选煤、配煤的新方法;发明了低阶煤成浆技术,解决了低阶煤用于水煤浆气化的技术难题,拓展了大型水煤浆气化技术的煤种适应性。该项目已授权发明专利18项,其中美国专利1项、欧洲专利1项;获得软件著作权1项,形成国家标准1项,发表SCI论文50篇,出版著作2部。与国际先进技术相比,有效气成分提高3个百分点,碳转化率提高约4个百分点,比氧耗降低10.2%,比煤耗降低2.1%,技术指标国际领先。该项目技术应用企业32家(运行16家、在建16家),合计94台气化炉,与引进国外技术相比节省专利费3.8亿元。近三年新增销售额131.5亿元,新增利润16.2亿元,减排CO<,2>约260万吨,产生了良好的经济、环保和社会效益。国内单炉处理能力2000吨/天以上的水煤浆气化装置全部采用该项目技术,显著提升了中国现代煤化工行业的技术水平和国际竞争力,推动了行业转型升级。
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