《表1 东海近5年作业的大位移井》

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《东海大位移井作业技术探讨》


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近五年东海陆续作业了部分大位移井(见表1),其中有成功和获得突破的案例,也有钻遇复杂情况失败的案例。成功的案例:平湖油气田作业了3口大位移井,分别是2016年PH-ZG1井、2019年PH-12井和PH-15井,三口井均采用四开次井身结构。其中PH-ZG1井和PH-15井是在平湖生产平台上利用模块钻机作业,利用生产平台现有的老井槽口,先将表层套管进行回收,然后用17-1/2″井眼裸眼侧钻出去,该两口井总结了高效回收表层套管的经验,避免了20″套管开窗作业;PH-12井是用中油海16号钻井平台靠八角亭导管架实施,利用新槽口直接进行钻井作业,该井完钻井深7 296 m是迄今为止东海最深的一口井,创中海油单趟钻进尺最高纪录(12-1/4″井段单趟钻进尺4 462.61m),创造7 000 m以上井钻井周期最快纪录(57.33天)。BYT-A1井由海洋石油942自升式钻井平台承钻,该井12-1/4″井眼钻达中完深度5 522 m倒划眼起钻,在接立柱期间(5 380 m)发生卡钻事故,无法解卡,爆炸切割后,进行回填侧钻。随后变更设计在原13-3/8″套管内下斜向器开窗侧钻,自开窗点(1 695.8 m)钻进至中完深度5 028 m,倒划眼循环时,钻具发生断落,打捞失败,注水泥塞回填。