《粉煤气化关键设备国产化攻关及工艺优化》

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柳化壳牌粉煤气化装置自2007年投入运行,通过不断的工艺创新和技术攻关取得了良好的技术成果,实现了长周期、高负荷、低成本稳定生产,但粉煤气化装置仍存在一些问题有待进一步优化改进,各项运行数据有待进一步加强,从而使粉煤气化装置运行更为低耗、高效、平稳;另一方面,作为引进技术,壳牌粉煤气化装置的关键设备和特殊阀门国产化水平低,检修维护成本高。为优化粉煤气化工艺,实现关键设备国产化,广西壮族自治区科学技术厅以桂财教字[2011]第40号文件下达的广西科学研究与技术开发计划项目“粉煤气化关键设备国产化攻关及工艺优化”,由柳州化工股份有限公司承担,并于2011年6月20日签订了项目合同书,合同编号:桂科攻1140014-2。该项目对飞灰过滤器滤棒、仪表特殊阀门等关键设备进行国产化攻关,实现了除气化炉炉体本体设备之外的关键设备国产化率达95%;对气化炉内件进行创新改造,更换国产内件,优化气化炉生产工艺,提高粉煤燃烧效率,使气化炉各项运行指标均达到行业领先水平,研究开发粉煤气化新工艺一个。该技术成果的关键创新点主要有:1.对气化炉内管道进行工艺改造,优化粉煤气化新工艺。通过增加进炉蒸汽副线和氮气副线,严格控制气化炉各工艺参数,优化配煤混烧方式,降低气化炉出口飞灰残碳,残碳均值由改造前12%降低至改造后5%,显著降低了气化炉运行成本影响。2.气化炉创新改造,更换国产内件,该项目主要对:气化炉过热段的十字吹灰器进行创新改造,解决过热段进口积灰现象,消除影响粉煤气化装置长周期稳定运行的工艺瓶颈,气化装置运行周期显著提高。课题组现已将该项创新改造申报发明专利和实用新型专利,发明专利申请名称:《壳牌煤气化炉十字架反吹器及制作方法》,申请号:201310631891.6;实用新型专利申请名称:粉煤气化耐高温吹灰喷头及含该喷头的壳牌煤气化炉十字架反吹管,申请号201320775998;b攻关小组创新性的调整了气化炉内39台振打器的振打周期、振打频率、敲击幅度,提高了振打效率,有效改善了炉内部件积灰情况再辅以激冷气量的提高,有效解决了气化炉出口温度高的问题,确保气化炉出口温度在可控范围。另外,原振打器所有备件均为进口,国内组装,现与武汉金惠科技公司合作,对其活塞杆、气缸、密封、材质全面改造,实现全部国产化,且设备故障率较进口原件更为降低,提高振打效率的同时也降低了设备维护费用。课题组进行攻关通过重新改进设计和制造激冷盒,改变了原激冷量不足,激冷盒格栅烧损,变形严重的现象,投用后激冷量从原来的26.5kg/S提高到现在的29kg/s,有效的控制了气化炉出口温度,避免后序设备的超温运行,同时可维持更高的负荷运行,降低生产成本。关键设备和仪表阀门国产化a通过与西安航天远征公司合作,煤烧嘴及烧嘴罩已实现100%国产化制造,制造费用较进口设备降低60%b课题组于2012年与国内厂家开始合作,2011年8月首批国产滤棒试用,现已通过不断改进更新到第三代产品,性能与寿命均能满足生产要求,而价格仅为进口产品的1/3,竞争性强。课题组针对具体工况和使用情况,系列粉煤锁斗阀、三通阀、调节阀等特殊阀门与国内安特威、开维喜等阀门企业合作,现均已实现国产化。

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