《表6 优化后成品矿的返矿率、成品率、垂速、固体燃料及利用系数》
图1所示为优化配矿后不同方案的成品烧结矿转鼓强度之柱状图.由图1可知,在降低燃料比的条件下,随着巴混含量的提高,铁品位、SiO2含量及碱度均维持在较高水平;与其他配矿方案相比、实验3的转鼓强度最高,其值为70.93%,T>70%,达到我国优质烧结矿要求.这是由于成品烧结矿中SiO2含量对于烧结矿质量影响较为明显[14-15],在烧结过程中,SiO2作为液相的主要组分,其含量较少时,液相生成量及黏结相变少,从而导致烧结矿强度下降.而随着SiO2含量的提高,烧结过程大量的液相会黏结其周围的铁精粉,黏结相的增多增加烧结矿强度;同时实验3中生成较多针状铁酸钙也进一步提高烧结矿转鼓强度[16].
图表编号 | XD0068191000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.06.01 |
作者 | 白凯凯、张艾俊、左海滨、左俊杰、潘玉柱 |
绘制单位 | 北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室、山东莱钢永锋钢铁有限公司炼铁厂、北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室、山东莱钢永锋钢铁有限公司炼铁厂、北京科技大学钢铁冶金新技术国家重点实验室 |
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