《表2 磨铣工艺参数及施工效果》
磨铣工艺参数及施工效果如表2所示。表2中Z1井通过油管+沉淀杯+螺杆钻具+套铣筒的钻具组合,采用钻压5~15 k N,排量1 000~1 100L/min套铣可钻式桥塞,起下钻两次,捞出锁环1个,累计磨铣耗时19 h,套铣解卡成功,相较以前采用高钻压50 k N,低排量600~650 L/min,既降低了油管反扭风险,又减少了起下钻次数,缩短了磨铣施工耗时。L1井和L2井均采用钻台驱动钻杆+钻铤+套铣筒组合钻具,通过一趟钻实现了可捞式桥塞的磨铣解卡。其中L1井受设备排量小的限制,施工时根据磨铣进尺,采用从低到高阶梯式调节钻压的方法实现了桥塞磨铣解卡,其间反循环冲洗3次,起钻后套铣筒内腔卡有桥塞,施工耗时只有X1井的70%,纯磨铣解卡耗时缩短7 h;L2井施工排量较高,采用20~30 k N的钻压进行了有效磨铣,纯磨铣耗时相较L1井也缩短了9 h。
图表编号 | XD00210526900 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2021.01.10 |
作者 | 王思凡、黄永章、胡东锋 |
绘制单位 | 川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院、低渗透油气田勘探开发国家工程实验室 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |