《表2 各工厂闪速炉沉淀池烟气流速对比表》
为确保取消电炉后,各项生产指标在可控范围内,结合原有的一系统闪速炉给料模式,还不足以支撑取消电炉工艺的变革。主要是原有一系统闪速炉精矿喷嘴采用振动布料器双侧进料,烟尘计量采用调节埋刮板机转速和料层厚度来控制,烟尘分料采用手动分料阀形式。上述给料方式容易带来以下问题:物料计量不精确,料量波动大,布料不均匀,导致反应塔内下料出现偏析,进而造成炉况波动较大。为解决上述诸多的影响因素,依据二系统闪速炉、PASAR、金隆及祥光工厂给料系统对炉况稳定的基础成功经验,一系统闪速炉将烟尘给料改为失重计量后,精矿与烟尘混合后改用风动溜槽送人精矿喷嘴,能改善一系统闪速炉目前料量计量不准,分布不均的现象,可以进一步优化一系统闪速炉炉况。同时根据二系统、PASAR与紫金等工厂的生产实际数据,确定改造后一系统闪速炉渣含铜能控制在约1.2~1.5%,可以达到预期的效果;核算改造后沉淀池的烟气流速为6.7m/s,仍在合理范围内,因而对烟尘率的影响很小(见表2)。
图表编号 | XD00209856000 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.12.28 |
作者 | 胡展、朱永强 |
绘制单位 | 江西铜业集团有限公司贵溪冶炼厂、江西铜业集团有限公司贵溪冶炼厂 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |