《表2 油基钻井液降黏剂性能评价结果统计表》
注:热滚条件为150℃×16 h;流变性测试温度为65℃;HTHP滤失量测试条件为150℃×3.5 MPa×30 min。
取密度为2.0 g/cm3的油基钻井液老浆,其中1份不加降黏剂,其他分别加入1.5%和3%的油基降黏剂,测定老化前后的各项性能,并将自主研制的降黏剂与国外的油基降黏剂进行性能对比,结果见表2。可以看出:加入该油基钻井液降黏剂之后,能够降低高密度油基钻井液的黏度和切力,黏度降低率接近30%,高温高压滤失量有一定程度的降低,破乳电压有所增高,作用效果明显。
图表编号 | XD00139483800 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.03.25 |
作者 | 梁文利、代一钦 |
绘制单位 | 中国石化江汉石油工程有限公司钻井二公司 |
更多格式 | 高清、无水印(增值服务) |