《表4 SAGD-MFAGD模拟实验结果》
根据SAGD和MFAGD开采特征,设计了生产压力为5 MPa的SAGD-MFAGD模拟实验,即初期采用SAGD开采,当瞬时产油量明显下降时,转为MFAGD开采,并对MFAGD开采阶段的气水比进行了优化,模拟实验结果如表4所示。可以看出,在相同生产压力下,SAGD-MFAGD开采的累积采收率比SAGD的采收率高3.33%~5.59%。SAGD开采后期,蒸汽腔体积较大,如果不增加注汽量,则蒸汽腔向外扩展速度降低,产油量下降;如果增加注汽量,则油汽比降低,经济效益变差。SAGD开采后期,当瞬时产油量明显下降、蒸汽腔向下扩展(实验过程中,注汽量约1.17PV)时,转为MFAGD开采,向地层中注入一定量气体,不仅有助于蒸汽腔进一步向外扩展,还具有减少热损失、降低稠油黏度、降低残余油饱和度等作用。转为MFAGD开采后,初期采用较大气水比,然后逐渐降低,开采效果最好。MFAGD开采初期采用较大气水比,能够充分发挥气体保持地层能量、减少热损失等作用。当地层中存气量到达一定程度后,注入气体的作用减弱,甚至会对正常开采造成不利影响。MFAGD开采后期,适当降低注气量,不仅能够节约注气费用,还能避免注气量过大对正常开采造成的不利影响。
图表编号 | XD00123986600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2019.12.01 |
作者 | 王成、钟立国、刘建斌、刘义刚、张伟 |
绘制单位 | 中国石油大学(北京)非常规油气科学技术研究院、中国石油大学(北京)非常规油气科学技术研究院、中国石油大学(北京)非常规油气科学技术研究院、中海石油(中国)有限公司天津分公司、中海石油(中国)有限公司天津分公司 |
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